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杨建平
我叫杨建平,现任福建华电邵武发电有限公司检修部锅炉专业助理师,自1980年福建省水利电力技校毕业后,我就分配到邵武发电公司工作至今,期间先后担任锅炉检修班长、点检师、专业助理师等职,到现在已二十八年了。虽然一直工作在“锅炉检修”这一平凡又艰苦的生产一线岗位上,但我无怨无悔。二十八年来,在组织和领导关怀帮助下,我不断学习、成长、进步,自己所做的点滴工作和取得的成绩得到了领导和同志们的认可,我为自己是一名光荣的电力工人倍感自豪和骄傲。
众所周知,火力发电厂是一个资金密集型、技术密集型的企业。28年前,对于只有技校文凭的我来说,该如何使自己尽快的适应企业生产需要,尽快弥补自身在理论知识方面的不足,尽快成长为一名企业急需的复合型人才?一时之间当时尚属年轻的我陷入了迷茫。但企业给了我广阔的成长平台,师傅们给了我精心培育。至今,我的一位姓黄的师傅一番话让我刻骨铭心,并激励着我走过二十多年工作岁月。“收获永远与你的劳动成正比,年轻人切忌急功近利,更忌自暴自弃。”,今天,我把这句话与大家一起共享。在工作岗位上我干一行,爱一行,专一行,虚心请教,尊重前辈,不断提升自己的业务技能。功夫不负有心人,我是我们公司第一位获得高级技师的员工,并曾在福建电力系统组织的钳工技术比武中获得个人第一,团体第二的好成绩。年轻时大家送我一个外号——说我是一只能钻敢拼的“小老虎”。
1998年,邵电公司的两台125MW机组相继投产,鉴于我的工作表现,组织上决定由我担任新机组锅炉班班长。当时由于机组尚处磨合期,存在设备安装、质量问题、运行操作等诸多原因,造成了许多问题;先后出现排粉机轴承烧坏、粉管烧毁、球磨机小牙轮轴承烧毁、球磨机小牙轮轴承损坏、球磨机减速器及高速轴承、送引风机轴承烧毁,引风机调节挡板卡涩等重大缺陷抢修,锅炉维护班工作尤为繁重。作为班长,我合理安排人员轮番抢修,冲在最前面,重活、脏活抢在先。在抢修期间我曾经长达一个月时间没有回过家,实在累了困了,就现场找个角落休息片刻,而我的工友们常常都不忍心叫醒或惊动我。在我的带领下,在全体班员共同努力下,大家团结一致拧成一股绳,克服了一道道困难,使设备安全运行。
随着磨合期的度过,机组设备运行渐入佳境。我又在班组管理上动了心思,寻求着好的设备管理和班组管理办法。结合自己多年工作经验,我大胆的提出了积极推行“零缺陷”管理模式——即将设备台帐分解到人,班组所辖设备细分到每个班员,增强设备主人责任感和全员管理意识。对主要辅机设备,我在公司率先采用“点检制”将所测数据编入MIS系统进行跟踪观察分析汇总,发现异常及时查找,分析原因,将故障消除在萌芽状态。在此基础上,积极推广“状态检修”,达到了降本增效和缩短检修周期的目的,使设备完好率达100%,一类设备消缺率达100%,设备泄漏率始终控制在0.15%以下。
作为检修人员,“精心检修、维护设备,确保机组的安全运行”是我们的天职,而我们就是设备的主人。机组投产了一年时间,给粉机一直不能稳定运行,经常卡涩导致设备运行周期短、损耗大,经常断粉导致锅炉灭火和超温超压,且低负荷运行,生产成本高,严重影响机组安全运行。这可急坏了厂部,公司领导当即采取立“军令状”,给锅炉维护班下“死命令”:“要求一个月内解决这一问题。”时间紧,任务重,容不得半点考虑,不允许丝毫退缩。凭借多年积累下来的经验,我和班员一道很快查找出问题的原因——设备选型错误和安装缺陷。同时迅速组织了抢修队,日夜不停忙于抢修。经过20多天的奋战终于提前顺利完成任务,而我却足足瘦了十几斤。设备重大安全隐患不仅解决了,而且每年直接为公司增加经济效益数百万元。
近几年公司面临着煤价暴涨,发电成本高,负债高等诸多不利因素,影响着公司正常经营,企业提出扭亏增盈,我该怎么办?做为班长的我,利用自己所掌握的专业技术,常常利用空余时间边学边琢磨,将所换下的设备进行修复使用(如:统灰上的一台进料阀为8000多元,出料阀一台1.9万元,平衡阀一台5000多元)每年要修复十来台,节约费用十万多元,2A球磨机小牙轮严重烧毁,经修复轴车削加套重新使用,节约十多万元;主要辅机上的轴承使用的都是SKF轴承,大的五六万1个、小的1个1万元左右,大小修和周期性检修,能用我决不会将它换掉。每年经修旧利废,节约了维护费用十多万元。
公司四台125MW机组引风机采用进口调节档板开度来调节风机出口风压,而且调节档板的联杆是露天布设,容易受雨水和积灰侵蚀,造成机械部分传动卡涩;当机组负荷发生变化时,无法正确调整。针对引风机进口调节档经常卡涩这一问题,我带领班组成员成立QC小组进行调研。利用业余时间认真学习有关风机和液力偶方面书籍,认真查找和分析风机进口档板卡涩和影响锅炉负荷因素,从灰渣泵出口管道阀调节改进为液力偶合器调节的技改得到启发,从而提出改调节档板开度为液力偶合器调节风机出口风压,得到领导认可。从安装到调试,我认真查找资料反复思考最佳安装方案指挥和调试,经过改进,引风机耗电率和卡涩处理缺陷造成损失大为降低:改造前为16.4万元,改造后缺陷为零;节约用电,每台为10万元。改造后每台每年可直接获利26.4万元。两年就可把投资成本收回,四台引风机每年就可获利100多万元。改造后的引风机液力偶调节彻底消除了卡涩和调节滞后等缺陷,保证设备安全正常运行,而我所写的《提高引风机调节性能》一文也获得厂部一等奖和公司QC优秀奖。同时我所写的《防引风机通盖渗油》一文获得厂部一等奖,获福建省电力局优秀成果奖。
随着设备的不断更新,设备运行缺陷难题不断出现,我总是觉得所学知识远远不够。平日,我充分利用业余时间,不断刻苦钻研自己专业技术、设备存在的难题;不断进行分析解决和攻克球磨机润滑系统低压油泵,使用寿命短,经常打不出油,靠背轮经常磨损损坏,严重影响到球磨机大瓦、减速器润滑和设备正常运行。每次低压油泵损坏需三小时左右的抢修,每台抢修影响到所带负荷,所造成的损失约7万元(一台球磨机为四台低压油泵,每台球磨机一年的故障为8次,总共为56万),四台球磨机一年因低压润滑油泵缺陷影响所造成损失约为二百多万。针对这一难题我认真调研和咨询,最后选用三螺杆代替低压齿油泵,改进球磨机大瓦、减速器润滑系统不合理布局,彻底解决了低压油泵使用短,缺陷多,影响球磨机的正常运行难题。改进后的三螺杆从2002年使用至今没有一台更换,缺陷为零,保证了球磨机正常运行,也降低了检修工作量。
能够利用自己学到的知识解决生产技术问题,有时尽管很艰苦,但我更多的是感受到学以致用的快乐。机组的2B排粉机轴向振动超标,影响到锅炉正常运行,为消除这一缺陷,设备所属班组曾连续抢修了7次;公司还请外单位解决一次,总共耗费时间20天左右,但仍未能解决。此时,厂部找到了我,我二话没说欣然接受了这一任务。我认真咨询和观察,搜集数据,亲自动手,最后根据多年积累经验,果断判断问题所在,经过我和制粉班员近30小时左右的抢修,提前两天将这一围绕一个多月的振动难题,给予彻底解决。为机组投入安全正常运行赢得了时间,使机组减少经济损失60多万元。
每次抢修时,我只有一个念头,那就是抓紧时间提前完成,哪怕是一分一秒也要抢回,为发电抢回时间,与时间赛跑。企业在困难时期,能修就修,能补就补,节约开支,节省资金,我们多做一些,多干一点又算得了什么呢?
粉煤灰投入运行时,供不应求,但总是因为质量问题受到客户的投诉而影响到销售。因为水电厂大坝浇注急需粉煤灰,为解决这一问题厂部决定加装一套预分选设备,但订货和供货时间再加之费用较高;困挠着粉煤粉供销的质量。为解决这一问题,我主动请战接受任务。为在最短时间内完成和解决这一问题,我利用上班和业余时间翻阅了大量书籍和参考资料,自己画图设计和班组员工一道利用10天时间加班加点制作安装调试,最后顺利完成这一任务。用1万多元材料费用解决了需用12万左右订购的分离口,提高粉煤灰分选质量节约费用10多万元。在较短时间用较少费用解决了这一燃眉之急问题,而不影响到水电厂大坝浇注和质量,我所写的《提高粉煤灰质量》一文也获得厂部二等奖。
制粉是一个又脏又累的岗位,班组始建之初,一切从零开始。为树立“团结奋进、争创一流”班组精神,我首先团结全体班员发扬团队精神,为改变人们对这个“脏”“累”人员素质参差不齐,设备缺陷多,人员少,所管辖设备多,能否搞好的疑问,全班上下憋足一鼓劲。我首先从班员转变理念抓起,团结一致知难而进,高标准严要求,高起点抓规范,发扬敢打敢拼的“小老虎”精神,奋力创建一流班组。“谁砸班组的牌子,班组就砸谁的饭碗”成为班组的响亮口号,“人人护班组,班组护人人”的团队氛围十分浓厚。在我的带领和全体班员的努力下,班容班貌,设备“跑、冒、滴、漏”隐患都得到彻底改观。1998年至2002年连续4年被省公司评为“一流班组”;我所带班组也年年被厂部评为“一流班组”、“全优班组”、“文明班组”和“模范职工之家”。由于工作成绩突出,2000年我被评为“邵武发电有限公司十佳文明职工”,2004年至2006年连续三年被公司评为“红旗班长”。2000年获得邵武市“劳动模范”称号,2005年被南平市授予“南平市劳动模范”,2007被福建省授予“省五一劳动模范”,2008年被福建省授予“省劳动模范”光荣称号。
二十八年的勤恳,二十八年的努力,我成为了一名合格的技术人员,成为了一名优秀的设备守护神,成为了祖国千千万万电力建设劳动者中的一员。我知道,我所取的荣誉不是我个人的,更代表着邵电公司的荣誉。但荣誉只属于过去,一却要从零开始。在未来的日子里还有很多很多事等着我去做,尽管工作都很平凡,但我深爱着它,我愿意默默地奉献我的青春,演绎我的人生。
谢谢大家!